2014/7/29

20140730 金山調整 skyeye 4顆電池PID

上次在宜蘭, skyeye杯嘞4顆2200mah的電池後,auto完全亂飛還猛掉高度.....

google過一下, 應該是把 roll to servo, pitch to servo的Pgain再加一些就好了, 如果不行還有另外的TESC 什麼 total energy control, 可以調...
這次除了原本的4顆電池,加了顆110g的石頭替代camera
這裏是原本的PID, 我的P gian跟RC group上的相比都低了些...
人家的pitch2srv_P都到0.8

NAV_CONTROLLER,1
NAVL1_DAMPING,0.76
NAVL1_PERIOD,13
PTCH2SRV_D,0.03381
PTCH2SRV_I,0.03381
PTCH2SRV_IMAX,2000
PTCH2SRV_P,0.551
PTCH2SRV_RLL,1
PTCH2SRV_RMAX_DN,60
PTCH2SRV_RMAX_UP,60
PTCH2SRV_TCONST,0.5
RLL2SRV_D,0.0363633
RLL2SRV_I,0.0303633
RLL2SRV_IMAX,2000
RLL2SRV_P,0.603
RLL2SRV_RMAX,60
RLL2SRV_TCONST,0.5

起飛前就把P gain 都加大~0.57.....情況很快就改善了....(期時後面的圖看出這個數字就很不錯了)

這時讓飛機在RTL繞圈,直接調參數再切auto....
第一次就很好了....


APM 可以轉出file給google earth....
google earth真的是很好的工具.....可以看出每次跑出的不同結果
 這是航點一繞過來之後的路線, 高到的差異也看得出來....

 這是繞過航點二的高度差...

航點二正上方

航點一正上方....

2014/7/27

20140727宜蘭海岸測試

上次telemetry 斷訊return回來,這次的試了自製 half wave diplo antenna,從這邊學的...


基本上是兩邊都是6 1/4 inch....天線管裏是電線,熱縮套裡有纖維管,維持強度...
下方的纖維管比較短,降落時天線管可以彎曲....


此外也把電池加到4顆,2200mah (190g) *4


起飛跟降落都很好, 這機子有足夠的乘載能力....
但是APM一切Auto就一路掉高度,就算加高度回來也飛得跟豬一樣...
這PID要再處理一下....
拿掉一顆電池,先試天線
路線的規劃是沿著海岸....不在岸上,以免意外...
tracking沒上次好,有點晃,今天沒啥風,約1-2級.....時速穩定,約在70km....
約跑4.4km,消耗:1306mah....不知道準不準...有點太省了....
這個WP5是RSSI最低的地方50%....

最遠的地方還有66%

照例起飛爬到高度就切Auto,黃線是起飛的部分...



 Auto 4km, 高度就維持得很好....


龜山島看來不遠...












2014/7/24

20140725 宜蘭海岸試飛

跟上次飛雙燭嶼一樣的設定, 電池, camera都沒變....
晴天, GPS輕易抓到12顆....風不小, 約2-3級.....
航點規畫,一樣盡量在海上,尤其今天的風往岸上吹...
最遠的點約是1.3km


超過way point 3以後,我就完全看不到了, 進入禱告模式....Eugene報著高度跟航向,聽來很正常...
往WP5的途中, Eugene說 fail safe, RTL....地面用的是車機用的天線,顯然是機上的433Mhz telemetry天線不夠力....



這是起飛的路徑, 一起飛就拉高度過100m就切auto..


這是auto的路徑,雖然海風不小但是我覺得飛得還不錯....

 綠色是fail safe Return To Lunch, 也很直....中間斷掉的就是telemetry掛的地方...

其實一直到飛機飛回頭上繞圈圈,我還在天上找飛機,是Eugene出來指給我看,我才有看到......
海浪有點大聲,槳的聲音是聽不到的....




Note:
海邊的風非常穩定, 這次的tracking非常好....
機上的telemetry需要加強,第一步先改1/2 wave length dipole antenna, 功率後面再說...
目前的滑降比還算不錯....可以考慮再加一顆電池,讓總容量加到8800mah...
Air craft tracking, 有必要,以免在空中找機子有困難

2014/7/20

20140720 skyeye 山狗 雙燭嶼 飛行

重新用lego part做好camera固定架後,今早趁著颱風來之前試一下....
7:15 風力約2級,東風....
飛行分成兩個部分...

先在沿岸上的航點try一下....W7P約是780m from home location...
WP今天設130m高....一樣在寫入WP後測試, auto是否指向WP1....
爬升到130m高電流約是23-25A,水平巡航的電流約是15A....
下圖是同樣way points飛兩次的軌跡,非常好....幾乎重疊....
完成mission後繞圓的位置,似乎是一開機GPS還未抓準的位置,下次要注意....
total distance from telemetry log=7524m, using 2086mah




這次就規劃了雙燭嶼,航點都有先在岸邊跑一點,再回到前,如果這時機子不正常就回來...
航點的規劃都在海上,避免傷到陸上的...
第一次起飛後發現座艙蓋沒蓋好,降下重弄,約花了240mah...1.4km....


實際auto飛行的時間很短,約4min, 5km....
心臟跳很快....不過切Auto過航點3後基本上就看不清楚了,能做得只剩禱告而已....這時風有增大, ground speed有時50有時80km/h
wp4,5,6基本上是順風加速,到WP6時已有90km/h.....
但是往航點7就逆風又碰上轉彎,gs一下掉到65km/h....7離6太近了, 我的機子 一直在over shoot track....
7到9是最難熬的,時速盛下48km/h....這時遙控器的電壓警報響了....(下次遙控器要做一個可以從外部接電源進去的東東)


這是google earth看出來的 auto 的部分....

真的有從雙燭嶼上面過去....


也許是風的關係,這次循跡的表現不算太好,有左搖右晃的樣子...
telemetry的RSSI有點怪怪的, 在home附近是80%,在6那邊是74%...

gimbal是個應該考慮的option...
沒風時再來試試long distance的 tracking是否會左搖右晃....
Yagi for 433Mhz, 可以考慮....

2014/7/18

2014 07 19 sky eye with camera test mission

這次將82g的山狗固定在前方, 電池一樣使用3個2200mah, 電池姨的燒為太後面,重心稍微有點偏後...

先計畫兩個航點確認飛行姿態....
初步來看,我想還可以, 飛行的反應跟之前差不多....


下面這張是在google earth用kmz看的, 中間那高高的一堆其實是起飛的部分,很顯然高度計還沒有正確, 或著是他受到影響....可能起飛前還是要pre flight reset...


這張是auto的部分, 左邊是wp1, 因為我的高度一開始有問題,所以到航電一之前都是爬昇,爬升角不大current=25A, 一直到WP1高度都還不到100公尺,彎過去繼續爬....
可以看出來航線在修正時高度會稍微有變化....
右前方那堆圈圈是手動降落....

google earth真的非常有趣, 他還畫出飛機, 資料裏也有pitch, roll, yaw的資料,還可以第一人稱飛行軌跡喔....


本來下降後想重新輸入遠一點的航點, 無奈我的camera mount跟 battery hoder都壞了, 收工...





2014/7/12

2014-7-12 skyeye金山試機

今天主要是針對之前way point 飛行左搖右晃的部分做測試...

之前有時寫入WP後,升空後切 Auto 並沒有跑航點....但是有時可以...
原因不明,但是推估寫入WP是寫進EEPROM, reset依次可以讓program讀出最後輸入的航點...

之前的GPS是舊款, update rate是1Hz, 這時可以看出飛WP時, 黑色的gps direction 跟橘色的target direction因為update rate 慢, 一左一又在搖擺...

今天GPS update成5Hz(MTK的有個特殊的firmware at 5Hz, 38400)情況看來很好

之前胡亂改了個 way point radius(正確parameter要在查一下), default是0, 如果設了數字, uav就會依直繞航點直到變境小於這個設的直....趕快改回來...
第一次飛行時沒改回來,uav一直繞, 我的 navigation 參數也不好, 一直掉高度, 嚇死人了....

waypoint radius, 跟gps修正完後, 航點可以飛, 但是會有over shoot,索性把 compass關了...接著會修正 damping(往上加一點)...有趣的是, damping修正了航跡的over shoot, 也修正了高度的部分,後來轉彎不太會掉高度了...

圖裏的home跟waypoint並不跟航跡搭配, 如果要由tlog中抓出waypoint, 那在操作的過程就依定要有寫或讀航點的動作.....
我沒有save way point, 每次起飛前為了讓log清楚一點,我都會 disconnect再 connect 一次...
所以我沒有當次的way point, 不過基本上是從左上的一飛到右下的2...
1有動過, 2則是同一個....home有動過, 所以繞圓的地方才是home


這張的 1 to 2 的 over shoot很明顯, 高度也是這樣搖....

增加damping 約0.1就改善很多了...

再加一點, 更好了....


原則上這樣我很滿意了, 會用這組數據下去飛....
目前是用了3並2200mah(3s), auto 約22A.....
我想接下來再加並一組電池, 達到8800mah,再加81g的 camera 來飛 to see:
1. current, ground speed...
2. 飛行的狀況,今天這樣很重,起飛要用力丟,降落時速度不慢.... 不過操控依然OK



2014/7/11

下海的飛機....電子設備檢視


大海也許是這麼充滿活力才會侵蝕性這麼強....再加上12V鋰電池的放電能力, 電解海水似乎不難....

落海的小虎蛾,在海裏的時間約5-7min...電子設備有在撿起後用清水沖洗,回家後拆開再洗一次...


雙翼機的結構非常穩固,我原本認為泡了海水的巴爾紗木機,應該會變型
不過似乎沒有, 洗砂吧....


這是電池的分壓頭,正級的部分有嚴重的綠化, 就這麼幾分鐘耶...


 其實每根pin 都有氧化...

 這是APM接servo的那一端, 嚴重氧化, 中間是5V,外邊是GND,
 一紅一藍挺嚇人的...


 接收機裝在駕駛艙後,可能姿態較高,打開沒有很嚴重的氧化


這是current sensor 上的 shunt resistor, 接在正極上, 電阻上的pad剩下銅色, 焊錫也灰黑的厲害
 這一頭的分壓頭是直接露在海水, 看來也是電解了不少海水...


Update:
清洗,烘乾後,再用150度的熱風槍轟一下, APM, receiver, GPS, 433Mhz telemetry都可以正確工作, 用PCB clearner清一下,看看這兩天PCB是否還能正常.....

current sensor 上的switching BEC, 有鐵殼照著,拆開後慘不忍睹....直接拆掉....
會試試sensing 的部分是否ok


這個老美飛了兩年的FPV,建議非常中肯...



2014 7-11 金山海洋飛機祭

前幾次的虎蛾實在飛的太好了, 為了加大航程, 並為了適合沙灘降落把輪子改成雪橇....
改裝兩顆電池架在skies上,拿掉5.8G video transmitter and camera.這樣重量約在880g, 如果上山狗camera81g 就會接近1kg了, 應該是接近極限, 不過值得一試....先不要上camera....

金山起風, 約2-3級, 不算太大,看過前幾次的虎蛾飛行,應該不是問題....

這是今天的航點....現在我很後悔為何要設到海上,我需要知道的是虎蛾在這個狀況下的耗電跟飛行是否穩定....沒裝像機, 我去海上幹嘛!!

 全速起飛,約17A, 不是很好飛,但是油門不放式還可以,起飛trim一下就跑Auto, 順利往航點一飛
flight control 還是比人厲害,它飛得很穩.....GS=10.7m/s current =12A....有點大....

順利切過WP1, 這時看得出測風對虎蛾的影響,橘色的航線是對的, 機頭方向的角度不小, 航速13m/s current=12.6A.....到這裏我還很滿意....


搖搖擺擺過了WP3,轉出海,WP4大約在海上80m....
這時是逆風飛行,橘線跟紅線差不多, 不過電流大增
GS=9.3 m/s, current =15A
轉過WP4後, 電流凸然加到17A然後就掛了, 只剩0.6A
猜想應該是馬達或電變卦了...當初沒有想要配很大, 最多起飛12A, crusing 5-6A


原本高度是100m, 虎蛾一邊到高度一邊往WP5飛去(不幸得很, WP5也在海上)
高度掉到40m時切了RTL....
虎蛾一邊往home飛一邊掉高度, 我的心情跟電影上祈求不要墜海的駕駛一樣....
跟電影不太一樣, 他還是下去了, 差一點就到沙灘了....

這張google earth 看出虎蛾失聯前的努力


感謝東東陪我去海邊找飛機,我原本以為不用找了, 不過還是想知道他選哪裏投入Medusa的懷抱...正在找GPS座標, 東東就說, 不用找了, 他把飛機從浪頭的沙灘撿回來了...
Medusa把飛機還我了, 不過上面的電子設備可是被狠狠的咬了一口....




海洋飛機祭的重頭戲才要上演...虎蛾是個前菜而已....